به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت در سال 1346 توسط شرکت نفت وقت برای تولید لوله از قطر 24 تا 42 اینچ تاسیس شد تا بتواند تولید لوله های مورد نیاز نفت را تامین کند. ظرفیت این شرکت در ابتدای کار 900 هزار تن لوله در سال بود که سپس با توسعه فعالیتهای نفتی در خوزستان و نیاز به لوله های بیشتر، تولید این کارخانه نیز افزایش یافت.
این شرکت با تامین لوله برای پروژه های مهمی همچون فاز یک پروژه پارس جنوبی به سفارش شرکت پتروپارس، فازهای 2و 3 پارس جنوبی به سفارش شرکت توتال فرانسه و نیز فازهای 4و5 پروژه پارس جنوبی به سفارش شرکت آجیپ ایتالیا توانسته است توانایی خود را به اثبات برساند .
کار به جایی رسید که این شرکت برای پرداخت حقوق پرسنل، خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها با مشکل مالی مواجه شد و بحرانی غیر قابل مدیریت در شرکت رخ داد که شرکت به تعطیلی رسید. در این مدت یک هزار و 200 نفر اخراج شدند و این مشکل تا سال 1388 نیز ادامه داشت.
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز در این خصوص عنوان کرد: در این مدت 630 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار شدیم و مجبور شدیم ماهانه 9 میلیارد تومان بابت بهره و جریمه دیرکرد پرداخت کنیم. در این مدت 160 میلیارد تومان زیان روی دست این شرکت ماند. این بحران باعث از بین رفتن اعتبار ملی و بین المللی شرکت شد این در حالی بود که ما آنقدر اعتبار در دنیا داشتیم که با یک تلفن در کشورهای خارجی LC باز می کردیم.
قد علم کردن شرکت
کاظمی با اشاره به اینکه راه اندازی خطوط تولید متوقف شده و کارخانجات تعطیل شده در دستور کار این شرکت قرار گرفت، عنوان کرد: در یکی از این موارد، کارخانه شماره یک شرکت لوله سازی اهواز به علت نبود دستگاه فرز که باید از خارج از کشور تامین می شد امکان راه اندازی مجدد در آن وجود نداشت.
وی افزود: شرکتهای خارجی تولید کننده این دستگاه به هیچ وجه راضی نبودند این دستگاه را در اختیار شرکت لوله سازی اهواز قرار دهند به همین دلیل مهندسان این شرکت در اقدامی ابتکاری، اقدام به تولید این دستگاه در خود شرکت کردند.
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز عنوان کرد: مهندسان این شرکت در نهایت موفق شدند دستگاهی را که قیمت آن یک میلیون و 700 هزار یورو است را با قمیت 310 میلیون تومان تهیه و آن را وارد مدار تولید کنند.
وی افزود: در کل برای راه اندازی و بازسازی کارخانه شماره یک این شرکت، طرفهای خارجی شش میلیون یوور درخواست کرده اند که این راه اندازی با صرف تنها 600 میلیون تومان بازسازی شد. به عبارتی برای این کار در این شرکت حدود 10 میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفت که برای شرکت ما این رقم فوق العاده حیاتی است.
کاظمی با اشاره به اینکه کارخانه پوشش داخلی این شرکت بیش از پنج سال تعطیل شده بود، تصریح کرد: برای راه اندازی این کارخانه، پیمانکاران خارجی یک میلیون یورو درخواست کردند که مهندسان شرکت لوله سازی اهواز با 60 میلیون تومان اقدام به راه اندازی آن کردند و در این راه حدود 1.5 میلیارد تومان صرفه جویی شده است.
وی به راه اندازی دستگاه هایدوتست در کارخانه شماره چهار این شرکت توسط مهندسان لوله سازی اهواز اشاره کرد و گفت: شرکتهای خارجی برای این کار مبلغ 600 هزار یورو درخواست کردند که در نهایت مهندسان خود شرکت با مبلغ 100 میلیون تومان راه اندازی شده و در این راه 900 میلیون تومان صرفه جویی شده است.
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز در ادامه نوآوری ها و بومی سازی های این شرکت به ساخت دستگاه آلتورسونیک و هالیدی در کارگاه الکترونیک این شرکت به روش مهندسی معکوس اشاره و تصریح کرد: برای ساخت این دستگاه توسط نیروهای داخلی شرکت تنها 100 میلیون تومان هزینه شد در حالیکه شرکتهای خارجی برای این کار از ما یک میلیون یورو درخواست کرده بودند.
کاظمی افزود: با این بومی سازی مبلغ 1.5 میلیارد تومان به سود شرکت صرفه جویی به عمل آمد که در این شرایط شرکت این صرفه جویی واقعا حیاتی است.
وی همچنین به کارخانه تولید لوله های اسپیرال که هم اکنون آماده بهره برداری است، اشاره کرد و گفت: برخی از تجهیزات لازم برای راه اندازی این کارخانه از سوی برخی شرکتها در اختیار ما قرار نگرفت به همین دلیل نیروهای داخلی این شرکت با استفاده از شرکتهای داخلی اقدام به تامین تمام دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز ما کردند و این شرکت هم اکنون آماده بهره برداری است.
کاظمی افزود: برای این تجهیزات که قیمت خارجی آن 1.5 میلیون یورو بود مهندسان داخلی تنها با صرف یک میلیارد تومان این تجهیزات را تولید و وارد مدار کردند که در این راه 1.5 میلیارد تومان صرفه جویی به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز اظهار کرد: در نهایت مجموع این مبالغ که در شرکت صرفه جویی شده 16.5 میلیارد تومان معادل 165 میلیارد ریال سودآوری برای این شرکت داشته است.
کاظمی تصریح کرد: دشمن با این تحریم خود سبب خیر برای شرکت ما شد زیرا اکنون با یک صرفه جویی مناسب و با کیفیتی معادل مشابه خارجی، دستگاه های مختلف که به علت تحریم در اختیار ما قرار نمی گرفت وارد مدار تولید شده است و به عبارتی تحریم برای شرکت ما باعث خودکفایی شده و ما می توانیم با صرفه جویی ناشی از این امر سایر خطوط تولید خود را ساماندهی کنیم.
نظر شما